火力發電廠輸煤系統粉塵污染治理一直是老大難問題。京泰發電公司對此進行了大膽的探索,經專業技術人員認真調研和反復論證后,將原輸煤系統的導料槽、集塵罩與電除塵改造為復合式無動力除塵設備,使輸煤系統治理邁上安全、文明、節能、環保的新臺階。
京泰發電公司輸煤系統屬典型的循環流化床兩級破碎篩分系統。由于原煤進行兩級破碎和篩分,細煤粉較多。流化床鍋爐對燃煤的含水量要求又比較嚴格,這給輸煤系統的粉塵治理帶來了一定的難度。原有的輸煤系統導料槽、集塵罩密封形式不太合理,且采用電除塵,運行中費電、費水,粉塵較大,影響到工作人員的職業健康和安全生產。
復合式無動力除塵技術無需電動機,可以節約原有除塵器的用電成本。同時采用小噴頭,霧狀噴水抑塵,可以節約原有噴淋用水量。據測算每年可節約廠用電82143.7度、節約噴淋耗水量4730噸。導料槽采用全封閉密封減少了粉塵的泄露。根據公司的實際情況,輸煤系統細碎機7號、8號、9號皮帶和落煤點部分,由于經過細碎細煤粉較多,含塵量大,成為改造的重中之重。改造工作自4月15日開始,歷時26天結束。經過一段時間的運行考驗表明:各項參數正常、現場無粉塵飛揚,改造取得成功。
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