寧東發電公司雙機自投產以來,發電機氫氣純度低的問題一直困擾著生產人員。為了保證發電機氫氣純度在合格范圍內,避免氫氣純度低對發電機絕緣產生不利影響及降低發電機效率,需經常對發電機內氫氣進行提純操作(即補入新鮮氫氣,排出部分不合格氫氣),此項操作浪費大量氫氣,并因氫氣是可燃氣體,在操作時存在發生安全事故的隱患。
為此,發電部進行多方論證和試驗,最終確定是發電機氫干燥器自動排水閥排水不暢造成氫氣純度降低。在設備部汽機專業室的大力配合下,將1號機氫干燥器自動排水閥改為手動排水,在改造后的兩個月,1號發電機從未進行提純操作,氫氣純度始終保持在98%以上。經測算,此項小改造投資5000元,而改造后全年可減少氫氣耗量18000多立方,創造直接效益39600元,一個半月內可收回成本,并間接降低了制氫設備的工作時間和工作人員的勞動強度,改造效益顯著。
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